PERBAIKAN WAKTU SET-UP DENGAN PENDEKATAN SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES (SMED) UNTUK MENGURANGI UNNECESSARY MOTION WASTE (Studi Kasus : PT. Berlina Tbk. Pandaan)

ABSTRAK: Industri kemasan plastik mempunyai variasi produk yang sangat beragam, dan mungkin akan terus berubah  dan  bertambah  sesuai  dengan  permintaan  konsumen.  Perbedaan  bentuk  dan  spesifikasi  dari produk  menuntut  mesin  yang  fleksibel  dengan  kemampuan  cepat  dilakukan  perubahan  set-up  dan adjustment. Apabila kerugian waktu akibat dipergunakan untuk melakukan set-up mesin dapat direduksi, maka efektifitas mesin dapat ditingkatkan. Perbaikan waktu set-up mesin injection stretch blow moulding dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  SMED  untuk  mereduksi  gerakan  yang  tidak  perlu (unnecessary  motion  waste).  Hasil  observasi  pada  proses  set-up  sebelum  perbaikan,  teridentifikasi sebanyak 77 aktivitas yang terdiri 75 aktivitas internal set-up dan 2 idle. Dari 75 aktivitas internal set-up, 4  aktivitas  dikonversikan  menjadi  eksternal  set-up.  Analisa  elemen  gerakan  kerja  terhadap  7  aktivitas (aktivitas4,  6,  7,  13,  23,  17,  48)  memperbaiki  waktu  set-up  karena  adanya  kombinasidan  eliminasi beberapa elemen kerja. Penelitian dapat mereduksi waktu set-up sebesar 43,71%.  
Kata kunci: set-up mesin, SMED, unnecessary motion waste, analisa gerakan kerja, waktu set-up
Penulis: Novitasari Putri Prasetyowati, Arif Rahman, Ceria Farela Mada Tantrika
Kode Jurnal: jptindustridd130017

Artikel Terkait :